拉力機可能會在操作的過程中遇到這樣和那樣的問題,所以在這里上海湘杰就來給大家總結一下我們在使用電子試驗機的時候遇到過的問題,希望能對大家有所幫助。
拉力機時無位移、慢速是有?
這種現象也是參數沒有設置好,松下伺服44號、45號,把反饋脈沖分子和分母重新設置,分子和分母設成1:50就可以了。
當計算機的軟件與電子試驗機相連后,有些計算機上不連機,時通時斷?
一般這種現象是電腦操作系統引起的,更換電腦操作系統,在操作下就好了。
電子試驗機按操作盒微上、微下、慢上、慢下有動作,軟件界面操作上、下沒反應?
1. 這四個按鍵有動作,說明軟件是好的,把傳感器插上,如果好了,原因是力值過載,不好的話,
2. 檢查計算機串口是否壞了,換一個串口或計算機。
3. 檢查串口線是否OK?把主板從試驗機內取出,在外面連接試,如果連上了說明串口線沒插好,造成串口線插不好原因:
A、機殼上串口插座孔太小造成串口線插頭無法插到位。
B、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm,造成插頭無法插到位。
4. 如果還是連不上,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右),如不對,則說明是max202芯片壞了,需要更換芯片,更換芯片如果好了,造成的原因有如下幾點:A、由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線。
5. 檢查一下軟件和主板之型號是否一樣?如果不一樣,也是不連通。
當 拉力機顯示連機,試臺不動?
檢查主板,用手控盒微上、微下、慢下、慢上檢查手控盒上的上下指示燈是否正常工作,如果正常,檢查傳感器是否插上,如果再按上述方法操作,主機不動?
A、檢查伺服器接線,如果伺服沒有錯誤提示,檢查伺服器之參數設置是否正確。
松下伺服:02號參數設置為0(位置)
42號參數設置為3(指令脈沖+指令方向)
44 50
45 2500
48 48A 4B 三個設置速度。
確認參數設置好了,如果不好,試驗還是不動。
B、檢查主板限位接好了沒有?先拔掉限位,如果動了,就是限位問題。如果儀器還是不動,先把伺服器50芯驅動插頭拔下,按松下說明書內部試運轉,按說明書操作,如果還是不動,就是伺服本身的問題,更換伺服。
檢查主板J3和伺服器50芯CN1插頭線接對了沒有。
大噸位12腳還要接33腳。確認J3接線好了,按以上方法再檢查。
電子試驗機力值亂跳?
1. 檢查主板安裝位置,一般要把我們主板安裝在試驗機底座上,并且用銅螺栓固定好, 這樣安裝是解除跳字 主要的方法。
2. 試驗機接線,如果接線不好,信號線和電源線走在一起,就會造成很大之干擾信號,造成力值跳值很大主要原因之一,解決好接線是排除跳值之關鍵。一般電源線接線要雙絞,信號線走一邊,電源線走一邊。盡量分開走線。
3.伺服器和主板共地線用2.5mm2銅芯線共地。
4. 請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1 mm2 以上共地線,這樣就會減少跳值過大之印象。
電子試驗機力值沒有信號?(無變化)
傳感器壞了(顯示為大或小)
主板CPU壞了.或是主板力值通道有問題.
線接錯了!
電子試驗機電機不轉?
1. 電機伺服本身上查,先把50芯接主板J3插頭之驅動線取掉,根據伺服系統說明書試運行操作一遍,注意安全,如果操作時,電機能動說明伺服電機本身是好的。
2. 檢查伺服器參數設置,確認參數設置要對,一般參數設置為02為0(位置控制)41為0
3. 42為3 44、45設成1:50, 48、4A、4B速度設置。
4. 檢查CN1插頭和J3接線是否接好,這是影響電機不動的另一個主要原因。
5. 如果接線好再檢查主板,操作盒上之微上、微下、慢上、慢下檢查燈亮,說明主板工作,如果不亮,說明主板壞了。
6. 造成主板燒壞主要原因是因為嚴重強電干擾很容易燒主板通信口U1和主板之CPU,基本上是由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條大于1 mm2上共地線。
拉力機力值跳值大?無法標定?
信號干擾:共地;電源線雙絞;電源線與信號線隔開。
安裝不合理:拆下安裝就OK;有地方短路了。
電子試驗機不連機?
1.檢查是否壞了,手控盒微上、微下、慢下、慢上檢查手控盒上下指示燈是否正常工作,如不亮檢查:力值傳感器是否插上了,如果插上說明主板壞了。如果沒有插上,請插上后再試。
2. 檢查計算串口是否壞了,換一個串口或計算機試,如果好了,說明計算機串口壞了。
3. 檢查串口線是否好的,把主板從試驗機內取出,在外面連接試,如果連上了說明串口線沒插好,造成串口線插不好原因:A、機殼上串口插座孔太小造成串口線插頭無法插到位。B、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm,造成插頭無法插到位。
4. 如果還是連不上,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右),如不對,則說明是max202芯片壞了,需要更換芯片,更換芯片如果好了,造成的原因有如下幾點:A、由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線。
電子試驗機軟件正在運行,而變頻器的速度為零?
力值、變形、時間有一個設定的值到了。
如操作盒上運行燈亮,則板正常,變頻器壞了。J3腳電壓:一個方向是0V,一個方向是11V。
電子試驗機軟件額定力值是100N,只能拉到60N就停止了?
1.程序配置,時間、力值、變形設置太小,到達停止。
2.效準系數小于1,如果是0.6,那么就是60N,(備注:效準系數小于1,減小增益的值。)
3.速度過快,力值增量太小保護了。
4.機械設計的問題,已經清除一部分力值。
電子試驗機軟件上下方向不對?
調伺服指令脈沖方向41參數
變頻器倒線.
拉力機軟件位移反了?
調伺服46參數,0不取反,1取反。
電子試驗機軟件顯示屏顯示亂碼,或是打印機打印亂碼?
一般都是接線有問題,有干擾,接地不合適。
電子試驗機軟件不動,不能控制?
1.限位保護護了。
2.量7腳電壓,電機運行應該是6V,不運行是12V。
3.串口壞了,通訊不了。
4.軟件不能控制試驗機,操作盒下面四個按鍵控制完好。軟件也顯示連接,是串口問題,板上是串口壞了或是計算機的串口壞了。
拉力機伺服運行只有一個方向?
1、接線短路,檢查接線。方法:測試6腳電壓:上:0V左右,下:11V左右。
2、檢查參數設置,如果是松下伺服檢查41號設置為0,42號設置為3,只要設置成指令脈沖+指令方向。
如何改變電子試驗機運行方向?
打開配置文件.cfg文件,找到如下標示的地方,RunningDirect=改成相反的方向即可。
'說明: 試驗時運行方向 1:上 -1:下
'---------------------------------------------
RunningDirect =1
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